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感觉这个再入翼面会改

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再入的时候都开始打转了


IP属地:福建来自Android客户端1楼2024-03-14 22:41回复


    IP属地:福建来自Android客户端2楼2024-03-14 22:53
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      IP属地:福建来自Android客户端3楼2024-03-14 22:54
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        如果RCS没问题,那就是气动设计出了大问题


        IP属地:重庆来自Android客户端4楼2024-03-14 22:54
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          IP属地:福建来自Android客户端5楼2024-03-14 22:54
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            翼面在bn4和s20那会就说要改了,但要先入轨再入之后才会开始尝试改进


            IP属地:湖北来自Android客户端6楼2024-03-14 23:05
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              那个打转我觉得是姿态控制的程序的问题,毕竟都没测试过。本来在打转的时候就是在高层大气,空气稀薄,速度甚至都是在增加而不是在下降的。到后面开始再入的时候姿态已经大致摆正了。
              而且翼面设计也很早就决定要改了,这个对称造型导致铰链露出的部分需要隔热而且对气动没有贡献,后来发现了很大的优化空间。后面会把前面那一对向后倾斜,把铰链挡住


              IP属地:加拿大来自Android客户端7楼2024-03-15 05:15
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                问题不是出在隔热瓦么,本来就只有一面有隔热瓦,然后再入机动时肉眼可见的隔热瓦乱飞……


                IP属地:河北来自iPhone客户端8楼2024-03-15 07:35
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                  啥子打转,本来就是活动翼面,那是在控制角度好吧


                  IP属地:四川来自Android客户端9楼2024-03-15 11:56
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                    肯定要改的,之前都没到过这步。


                    IP属地:吉林来自Android客户端10楼2024-03-15 12:10
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                      再入前就在打转了


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2024-03-16 17:41
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                        感觉那些翼面的摆动没起到好的效果,启动后反而让飞船姿态出现剧烈异常,快速变化,甚至出现头后脚前的姿态,虽然rcs有问题,但气动控制似乎问题更大,翼面控制算法似乎也是有问题的。有些怀疑空x在再入气动控制研究方面投入和模拟测试不足。硬件方面翼面的响应频率过低,响应速度不够。在再入早期,高超声速阶段还是靠rcs来控制姿态比较稳妥。多参考x37和航天飞机的经验。


                        IP属地:辽宁来自Android客户端12楼2024-03-16 20:35
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