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回复:记录帖,DIY的机器,然而我并没有放弃过

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测试完挤出机,测试了加热挤出。
各种打滑…
发现一个事情,原来买的挤出机基本只能用于1.75的料。完全不是一回事…
昨晚订了减速挤出机。毕竟现在的挤出机根本没有足够的力量。
还有就是遇到了一个老问题。信号干扰。
暂时是准备等试件打完以后再打机器零件的,所以线路插得比较乱。结果造成线路重叠以后有了干扰。Z轴双电机,有一个受到干扰,严重失步。
看来后续设计线路板收纳盒的时候也要考虑到线路排布的问题。


IP属地:上海52楼2016-04-30 14:33
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    目测挤出机要明天才到了。
    昨天去买了硅胶线,用来延长热床的线路。果然是因为线材问题。先前觉得更粗的线没必要。换上1.5平方的硅胶线,打开热床才正确升温了。
    设了个60℃试试。结果在44℃的时候挂了。
    有想到过固件占空比的问题。以前改固件的时候顺手就改好了。这次貌似是因为一开始就觉得热床会比较晚才用到,就没放在心上。所以一开始就没注意要修订热床占空比。

    一开始也没有注意到占空比会有这么大的问题。结果导致Q3烧掉了。连带旁边的接线柱插件一起完蛋。
    暂时没有用万用表去量。觉得量了也没多大意义,反正是烧了。回忆起来,是看到别家的MOSFET带散热片的。顺手给备用板子的Q1和Q3做了散热片。不太明白,为什么一开始就不选用带散热片的型号。

    想着这样总能好了吧。反正这周双休日继续试。明天挤出机到了,还要看看不改能不能用。


    IP属地:上海56楼2016-05-02 22:48
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      减速挤出机昨晚到了。
      看上去很高大上,只可惜齿轮要配D轴的电机。原来用的是圆轴的电机,还要去采购一个D轴的。
      希望这个不会出问题了…
      挤出机挤不出是个很恶心的事情。散热管那头的气动接头还是没办法换。纵然挤出机来的时候多给了我一个大的气动接头。


      IP属地:上海58楼2016-05-04 11:54
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        看了一下物流,订的D轴的42步进电机和别的零件到了。
        晚上下班可以试着把剩下的部分安装起来。
        希望今天晚上有足够的时间测试吧…


        IP属地:上海60楼2016-05-06 14:46
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          挤出机参数调好了。加热以后试了一下挤出。
          觉得挤出量很小,不太清楚是什么类型的问题。尝试过增加挤出量和提高基础比例。但是效果还是不好。
          觉得喷头化料有问题,觉得应该是内腔造型问题。
          给LCD做了支架模型,准备等试件打OK了再打出来。
          打了排孔,然后用斜口钳切下来,但是剪通最后几个孔的时候断了。

          还要找个大板锉把边锉到线的位置。那个就后话吧~
          不过至少有个位置可以临时固定一下风扇用来散热主板。

          热床部分还是有问题,Q3发热量巨大,后续肿么办需要重新考虑。
          突然,觉得很无力。什么东西都会成问题,都会制约整个机器…
          虽然不想放弃,但是那种无力感,应该是要等到打出符合要求的东西才会好了吧…


          IP属地:上海62楼2016-05-09 11:41
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            喷头问题很严重,挤出机肯定OK的。
            但是,喷嘴出料速度特别慢,实际测试的时候基本只能打出点渣渣。

            毛玻璃换了一面,毛的那面根本不粘料。换了光的那面,有得位置没有固体胶也能粘料。我就不明白了,用毛玻璃这件事,到底是误区呢,还是有人蓄意的陷阱?
            换了一个喷嘴以后,这个问题稍有解决。至少可以打出整个的东西来了。
            放一个打失败的零件。

            挤出量大了。因为前一个喷嘴挤不出,所以调大了。
            造成层纹明显,直线有些锯齿状。热床没有设置加热,所以严重翘边。没有安置冷却工件的风扇,上面的部分整个融掉了。看着打印的时候,似乎机器的速度不算慢。挤出机速度完全能跟上,这个挤出机的钱花得不冤枉。
            后面尝试了打3个这样的试件,让机器来回跑一段,解决一下冷凝不足的问题。可惜,打了3层左右,喷头堵了。手头已经没有能换的喷头了,通出来的喷头工作也不正常。做到这一步,只能暂时停下机器的测试了。
            上周做好了LCD的托架零件模型,这种需要做好主板盒的模型。
            再接再厉吧!


            IP属地:上海63楼2016-05-09 12:29
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              买了4家的喷头,今天到了2家的。
              晚上回去试试好不好。


              IP属地:上海65楼2016-05-11 13:07
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                先到了2家的喷头。暂时没有用原来那个类型的,试了一下大的头子。

                就是图上左边的那种。
                实际用起来,发现化料效果相当好。这个部分的测试方法也异常简单。
                用手压住挤出机摇臂,让挤出机卸荷。然后上位机设置温度到240,用手推料。喷头应该会正常挤出,手上阻力不会太大。料会从喷头不断挤出来,而且没有明显的停顿。这样,说明喷嘴不存在瑕疵。
                我遇到的问题,也就是导致我决定买别家喷嘴的原因。也就是一开始买的2个喷嘴都堵了,通过以后还是效果不大。最后发现,温度设置偏高,喷头里有碳化的部分。


                IP属地:上海67楼2016-05-13 14:33
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                  翻了一下,从家里工具堆里翻出了以前钳工课用的大板锉。

                  花了点时间搞定了前面板的LCD安装框。晚点搞定热床以后就能打支架件了。
                  右上角断开的位置还是很清晰的。不过田宫绿盖还是效果不错。整个锉外框的过程里都没有再断开,也没有松动。看样子确实是粘妥当了。
                  订的热床供电模块貌似今天到了。晚上回去安装上去试试加热情况如何。
                  希望不要再有问题了…

                  建模做了MGA2560+RAMPS1.4板子的收纳盒。等调试OK了就可以打出来安装了。
                  不过看样子还是要给热床供电模块也做一个类似的盒子。


                  IP属地:上海69楼2016-05-16 16:28
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                    下单订了空心导轨。希望空心导轨可以减小转动惯量,让机器过冲再减轻一些。打印速度,我还准备调低一些。目前还是觉得有点快。
                    这次的导轨有厂家保证形位尺寸,应该比原先的好不少吧。原来的导轨买过3批,实际上都不怎么样。与其一次次花钱碰运气,还不如花多点钱,买个有保障的。买的PETG料发出来了,估计周五会到手。今晚准备试着连接一下热床供电模块,测试一下热床和有热床情况下的ABS材料打印。再调低一点速度,相信打印效果会好不少吧。速度慢了,换向的时候过冲也就应该小不少了。


                    IP属地:上海70楼2016-05-17 15:02
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                      热床供电模块到手,做工看上去还是可以。
                      一开始以为只是输出信号的话,Q3的11A辅助供电可以不接。结果发现还是必须接。供电模块有个绿色的LED显示是否在给热床供电。
                      改了固件里面热床功率的占空比,加热到58℃的时候再上去就慢了。占空比从192改到255的常通都不行。只是一次比一次加热快。我估摸着,应该是ATX供电的问题。一个12V30A的ATX用1路供电似乎不够。而且这样的话,3路供电就都接上了。就算一路1/3电流量,120W的功率也顶不住180W的热床。家里还有个12V20A的ATX,准备找一根电源线接上去试试。
                      今天PETG料也到了,后面几天可以测试一下新的料。希望不会太令人失望。
                      ABS确实是让我领教了收缩的强大。我还是有疑问,如果在开热床的情况下打印。打完了,降到室温,那时候的收缩会不会让模型开裂?
                      细思极恐…


                      IP属地:上海71楼2016-05-18 17:39
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                        增加了一个ATX给热床供电模块供电。但是上到60以后,也很难再上去。

                        接了一路,升温快点。只是到了50以后,就很慢。看来有必要做保温了。问了群里,都觉得12V升温没有24V快。估摸着,是不是买个24V的ATX来。反正接2个,电压不同应该也没问题。
                        试了一下60℃热床打ABS。刚开始,觉得还行。比没有热床的时候翘边好不少。

                        整个底面打完2层,也就翘起一点点。
                        估摸着应该不会变形太大,就去睡了。毕竟1小时就打了13%。
                        好嘛,早上起来一看,真是教科书级案例啊~~

                        翘边的那头有明显的断层。断层所在的上下几层有明显的疏松。整体造型还是维持得比较准确。试着去了一下支撑。相当容易去除,设了15%,徒手就能去掉。

                        仔细看了一下断层,基本就是翘边的位置问题最大。有可能ABS收缩造成的影响有点严重,导致的原因这个应该比较主要。另外,机身不是封闭的空间,也会有一定影响。问了别人,0.3的头一般层高大约是0.15左右。我这边用了0.2层高,貌似太高了。回抽2mm似乎有点不够。看拉丝的位置拉丝形成的图案,似乎挤出量也有点大了。
                        需要更新的数据基本是这几个。层高减小些,挤出量改成1.1试试。回抽增加1mm,换用新到的PETG材料。整个零件打完,试了一下,貌似高度缺了2mm。晚上改一下模型,重新切片试试。另外,2mm壁厚的零件,切片软件切出了中间细密锯齿状的支撑。我觉得那样对电机和皮带都会有不良影响。晚上试试把切片软件的壁厚层数改成4层。原来的3层貌似是有点少了。


                        IP属地:上海73楼2016-05-19 12:45
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                          PETG材料跑了一下。确实,几乎不收缩。韧性相当好,斜口钳用力才能剪短,水口钳几乎剪不断。买的是透明的料,打印的时候成了大问题。因为是透明的,底板是透明玻璃,这,看不见啊,看不见~~~
                          打的时候用了230℃,发现这其实是个比较大的问题。材料包装标注的220到250℃。实际上在183的时候,我就试过手推可以挤出了。230应该是个粘合比较好的温度。打印的时候粘合都还好。换了0.4的喷嘴,觉得0.4好像没想象中的好用。似乎切片的时候喷头要设置得小一点。
                          所以,准备试一下220℃,喷头设置成0.35试试。目前的挤出倍率是1.1,似乎有点高,准备改成1.05。


                          IP属地:上海79楼2016-05-20 15:48
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                            等了快1周,订的补品级导轨终于到了。

                            4根10mm和2根8mm空心光轴导轨。发现空心导轨和实心的完全就不是一个价钱,而且并不是翻倍而是几倍甚至好几倍。唉,谁叫我把机器做大了呢。为了减小转动惯量,换了空心导轨。希望过冲的问题适当能解决一些吧。导轨拆开放桌面上推了一遍,听听响动。导轨直,滚动声音就很平稳,没有什么波动。导轨只要有一点弯,滚动声音就会有波动。而且滚动到将要停止的时候,有时候会有回滚。滚动的视乎,声音波动越大,弯曲越厉害。听得多了,还能辨别出S形弯曲。
                            晚上回去把机器的导轨全换一遍。顺手还能紧一下皮带。前端时间试机,皮带预紧度有点问题。
                            希望这次能解决问题…


                            IP属地:上海80楼2016-05-23 15:50
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                              累死了,累死了~~
                              昨晚换导轨到半夜…
                              我不是夜行性生物啊~~~

                              整套导轨拿在手里就比原来的轻了很多。原先就把已经把轴承座调整到位,实际上换导轨并不会费多大力气。主要还是拆了部分外壳,螺丝多,所以多花了点时间。本来考虑把滑块上下颠倒一下安装,只是有个螺丝拆不下来,所以暂时只能保持原样了。
                              换完导轨,重新做了一遍平台调平。发现导轨实际上还是很直的,都可以看出玻璃板因为压住下面铝板而造成的细微弓起。机器这东西,好的导轨还是很重要的。换导轨的时候,发现实际上皮带的预紧力也是个不容忽视的应力。这个力量不大不小,长时间作用在导轨上,也会导致导轨一定程度上变形。很庆幸,订导轨的时候要了热处理。还有就是,换下来的导轨上有直线轴承磨损的细小痕迹。新的导轨要求镀了硬铬,还真心是没错。应该是应为多了镀层,导轨和轴承的配合比原来紧了一些。这里,轴承座和导轨支座依旧都是锁单侧。
                              准备今天晚上试试打模型,这次终于有信心了!


                              IP属地:上海81楼2016-05-24 16:06
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